來源:潞安化工集團網站 時間:2021-10-29 14:34:44
寺家莊公司恒定高壓封孔技術研制紀實
單孔瓦斯濃度提升3.2倍,單孔日瓦斯抽采量增加3-4立方米,本煤層鉆孔封孔技術達到國內先進水平,這些傲人成績源于寺家莊恒定高壓封孔技術的應用,是該公司深入踐行精益思想指導下的 “算賬文化”取得的又一項重大成果。
鉆孔漏氣,暗藏著安全漏洞
寺家莊公司是一座典型的高瓦斯突出礦井,抽采鉆孔是抽放突出煤層瓦斯,消除煤與瓦斯突出問題的主要手段。
布置在煤巷的本煤層抽放鉆孔,存在鉆孔跑風漏氣現象,這成為瓦斯治理路上的一個頑疾。
“鉆孔漏氣,負壓就提不起來,抽采濃度就上不去,最終影響瓦斯的抽采效率?!碧椒潘牭年犻L崔宏亮說。
為了切實提高封孔質量,該公司通風部想了不少辦法?!耙皇菍iT成立了防突小分隊,對鉆孔的封孔質量進行常態化檢查,并在每周的防突例會上通報考核。二是明確責任人,對瓦斯抽采鉆孔實施‘一孔一檔’。三是改變工藝,打鉆和封孔由同一支隊伍施工?!蓖L部副總工程師劉建光介紹說。
雖然使用了不少辦法,但鉆孔漏氣的問題一直沒有得到徹底的解決,特別是小煤柱一側的煤巷,鉆孔的漏氣比例更高。
該公司通風部部長張長青曾經算了一筆這樣的賬:2020年,全年順層鉆孔進尺為40.3萬米,每個鉆孔平均材料成本為4532元,一個鉆孔漏氣,意味著4532元的材料投入不能達到預期的效果。同樣的瓦斯含量,漏氣鉆孔的抽放時間至少延長半年甚至更長的時間,一方面增加了突出的風險,另一方面加劇了銜接的緊張。
因此,鉆孔漏氣問題,表面上是一本經濟賬,背后卻隱藏著安全賬,發展賬。提高封孔質量是瓦斯治理的需要,是安全發展的需要,更是精益思想指導下的“算賬文化”的需要。
一塊壓力表,試驗了11次
為實現封孔技術的突破,由通風部技術組和探放水隊牽頭,聯合機運部、封孔泵的生產廠家,圍繞鉆孔漏氣這一技術難題進行合作攻關。
萬事開頭難。該公司首先從改良壓力表入手,這個任務交給了機電副總工程師孫衛杰。
孫衛杰一邊完成日常的工作,一邊加班加點,加快注漿泵壓力表的研制速度。為此,在機運部檢修廠房還專門放置了一臺封孔注漿泵以及配套裝備,借助廠房的有利條件,隨時進行試驗。
一次次裝上,又一次次拆下來。反反復復,僅一塊壓力表,就讓生產廠家前前后后更換了11次,最終才達到滿意的效果。
近兩個月的時間里,在公司董事長和總工程師的直接關注和推動下,技術攻關小組對封孔設備和工藝進行了上百次試驗,對封孔泵的密封結構、排氣口徑、進排漿總成等16處進行了改良,設備性能大幅提升。
同時,該公司還創造性增加了穩壓工序,即在達到封孔標準壓力后,保持一定的時間,使漿液能充分的密封封孔段的鉆孔裂隙。為此還對專用封孔水泥的配比進行調整,改變了凝固時間,保證在穩壓的過程中漿液不凝固,大大提高了封孔的效果。
就這樣,一種新的封孔技術——恒定高壓封孔技術應運而生。
封一個成一個,有一種厲害叫“帶勢”
“恒定高壓封孔技術,就是將注漿壓力提高到2.5-3兆帕并穩定10分鐘以上,在持續的高注漿壓力作用下,使漿液深入并充填煤體裂隙,有效密封漏氣通道,徹底解決鉆孔漏氣的可能?!痹摴究偣こ處熗醯抡窠榻B的很專業。
在井上完成了各項調試后,從今年8月份開始,恒定高壓封孔技術首先在15115工作面進風巷進行試驗。試驗鉆孔數目為42個,平均單孔濃度較普通封孔工藝提高了320%。
說起新技術帶來的變化,大家紛紛拍手稱贊。
抽放隊員工小王說:“現在兩根管出漿,封一個孔的時間縮短了一半。改良后的封孔泵,底座加了兩個輪子,就像一臺小推車,移動時再也不用上肩抬了,太方便了?!?/p>
“封一個成一個,真帶勢(給力)了,走在巷道里,再也聽不到漏氣的聲音了?!碧椒潘犼犻L兼黨支部書記崔宏亮激動地說。
“以前封孔沒有一個固定的標準,封好了沒有,心里也沒底?,F在看看表就行了,看時間,看壓力,既容易操作,又方便監管?!蓖L部黨總支書記杜吉峰說。
“之前由于注漿壓力低,煤壁裂隙堵不嚴,漏氣現象時有發生。就好比是吹起來的氣球扎了一個針眼,現在這個問題徹底解決了?!闭f起變化,通風部主任工程師王斌宇顯得格外激動。
恒定高壓封孔技術的運用,有效解決了鉆孔漏氣嚴重、抽放效果差的難題,實現了鉆孔“從封得住”到“封得嚴”的本質轉變,為提高瓦斯治理水平提供了有力保障。
(文 張建國)
責任編輯:崔婷婷
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